<div dir="ltr"><div><div><div>found teh info on motor <a href="http://www.cncwright.com/E690.html">http://www.cncwright.com/E690.html</a> (looks like it might be 120vac motor w/24vdc safety brake) <br>but nothing on the solenoid resistance - left a msg w/electrocraft support.<br><br></div>as for the bulbs in series, i assume you meant "two identical <i><b>12</b></i>v bulbs in series" otherwise i'm confused.<br><br></div>can't help wondering if bypassing the controller & driving with 120ac/24dc might be better/slimmer especially if building more for motorized lighting trusses.<br><br></div>ty for teh info <br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Wed, Jul 15, 2015 at 1:46 PM, Jake <span dir="ltr"><<a href="mailto:jake@spaz.org" target="_blank">jake@spaz.org</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">wow, you have done well.<br>
<br>
the answer is that it detects the missing wheel because it can't see its BRAKE electromagnet.<br>
<br>
the solution is to connect a resistor  to the place where the other motors' brake coil would connect.  it should be a resistor of a similar value to the brake coil on the motor you do have, or maybe more ohms so it uses less power when it gets energized.<br>
<br>
a lightbulb might work, but it will see 24VDC when energized, so it would need to be a 24v bulb or two identical 24v bulbs in series.<br>
<br>
as for the anderson connectors on the motor controller, please don't cut them or mess them up - if you need to connect to them (for example to connect to the brake contacts for the missing motor) there should be other anderson terminals in the basket where the motor was.  Thanks for not hacking up the wires on the motors controller.<br>
<br>
and congratulations, you're close!  once it works, we can use the other electronics (this is from an old robot) to automate the process of sending the screen up and down.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
-jake</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
On Wed, 15 Jul 2015, Robert Benson wrote:<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Hey all, I'm trying to build a winch for the 14' projection screen that going up over the ballroom stage out of a wheelchair motor assembly. Per Jake's suggestion,<br>
I hacked 2 server PSUs to get 24v@14a but the controller is not working and the error code says the right wheel/motor is missing/not engaged. Anyone know what I am<br>
missing? Do I need to jump something to get the controller to engage while it is "incomplete"?<br>
<br>
Thank you,<br>
robb<br>
let thar b lulz<br>
<br>
<br>
</blockquote>
</div></div></blockquote></div><br></div>